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在中天钢铁数控中心维修一区,每当设备出现疑难杂症,总能看到一个身影疾步穿梭于维修现场。他永远揣着一本笔记本,一双手既能精准调试精密仪器,又能挥动扳手完成重型维修。他是干熄焦维修班钳工班长李迪,同事们口中“设备医生”。 2012年,李迪从外包单位转入原一炼铁机修工段,开启了在中天钢铁的奋斗篇章。面对全新的工作环境和复杂的设备维修技术,这个年轻人眼中闪烁的不是畏怯,而是求知光芒。白天,他像影子般紧随老师傅,细察每一个维修步骤,详记设备结构与常见故障点;深夜,他宿舍的台灯总亮到最晚,映照着他研读图纸时专注的侧脸。九十余次大小检修的淬炼,让这个曾经的“门外汉”逐渐成长为能独当一面的技术骨干。 
2021年,集团吹响了二次创业的号角,李迪被委以重任,调往南通焦化区担任维修班干熄焦班组钳工班长。 焦化区干熄焦投产后,二次除尘输灰系统的“灰色困境”成为横亘在生产线上的顽疾。密相泵在输灰时持续冒出呛人灰雾,阀门缝隙喷出的粉尘如烟雾弹般弥漫,不仅威胁着作业环境安全,更导致设备频繁堵塞、效率骤降。三天三夜,他像守候病患的医生,蜷缩在密相泵旁,用压力表监测余压变化,观察阀门开关闭合速度,记录下数百组数据。在班组会上,他指着手绘的压力流向图分析,“常规的堵漏方案治标不治本,必须从源头上消解这股‘捣乱’的压力。” “改变放灰顺序!”连续几天,李迪带领团队对输灰系统不断进行模拟实验,笔记本上的演算稿堆积如山。终于在第19次模拟试验中,他发现通过调整密相泵仓体与气动圆盘密封阀的启闭时序,增加密相泵余压泄压控制装置,可以防止密相泵内余压在往密相泵仓体卸灰时,余压通过气动圆盘密封阀带动除尘灰从插板阀阀板周围吹出。 当一号干熄焦改良后在生产线上试运行时,李迪守在参数监控屏前整整24小时,紧盯每一个参数波动。当扬尘量下降90%、卸灰效率恢复至设计标准的那一刻,他布满血丝的眼中泛起了泪光。 
此后,李迪更是以身作则,如同不知疲倦的“技术猎手”,无论是烈日炎炎的盛夏,还是寒风刺骨的严冬,他总是第一时间赶到现场,全身心投入到故障排查和维修工作中。在李迪的影响下,整个干熄焦维修班形成了浓厚的学习和创新氛围。班组成员们积极学习新技术、新方法,不断提升自己的业务能力。同时,他们还经常开展技术交流和经验分享活动,共同解决工作中遇到的难题,先后完成了多项技术创新成果:优化后的润滑系统能减少设备磨损,延长设备使用寿命;改进设备安装工艺,提高安装精度,使得设备故障率进一步得到降低,在中天钢铁的降本增效工作中发挥着重要作用。 从一个初入职场的新人,到如今可以独当一面的管理者和技能多面手,李迪用自己的实际行动诠释了对工作的热爱和执着。他在降本增效的道路上不断探索、创新,用匠心和智慧为企业的发展贡献着自己的力量,成为中天钢铁广大员工学习的榜样。  南通0 |